螺桿空壓機采用預(yù)成套配置螺桿式空氣壓縮機只需單一的電源連接及壓縮空氣連接,并內(nèi)置冷卻系統(tǒng),令安裝工作大為簡化。螺桿式空氣壓縮機以其高效能、高效率、免維護、高度可靠等優(yōu)點始終如一的為各行各業(yè)提供優(yōu)質(zhì)的壓縮空氣。那么
空壓機廠家告訴你空壓機推力軸承溫度過高原因分析?以下幾點:
1、問題
為冶煉工藝供風(fēng)用的壓縮機,流量285m3/min,壓力444kPa,轉(zhuǎn)速11250r/min,功率1125kW。該機TE218測點推力軸承采用線支承可傾瓦結(jié)構(gòu),運行油溫為45℃時,軸承溫度達98℃,接近報警值(100℃)。為保證設(shè)備安全運轉(zhuǎn),將運行油溫調(diào)整為40℃,推力軸承運行溫度降為93℃。設(shè)備運行半年后,推力軸承溫度開始上升,并超過報警溫度值,設(shè)備自動停車。
為正常生產(chǎn),解除壓縮機的系統(tǒng)聯(lián)鎖,壓縮機推力軸承一直在超過報警溫度值上運行,大修時對壓縮機解體檢修,發(fā)現(xiàn)推力軸承粘燒,并且推力盤表面嚴(yán)重劃傷,推力軸承損壞無法使用。檢修研磨推力盤和更換推力軸承和平衡鼓氣封后,設(shè)備能運行,但沒過三個月推力軸承溫度仍超過報警值。
2、推力軸承發(fā)熱原因
推力盤面光潔度不夠;軸承面線速度過高;軸承受力過大大修時發(fā)現(xiàn)推力盤損傷,雖經(jīng)過修復(fù)但達不到原設(shè)備上的要求,再者壓縮機試車時推力軸承溫度就一直很高,而當(dāng)時的推力盤面并無損傷。因此,軸承過熱主要原因,應(yīng)是軸承受力過大所致。
根據(jù)對節(jié)能空壓機結(jié)構(gòu)的研究發(fā)現(xiàn),壓縮機轉(zhuǎn)子是由四個葉輪和平衡串聯(lián)在主軸上,并在機殼上有一個平衡轂氣室,TE218測點的推力軸承在軸承盒末端,而和它緊鄰的在同一軸承盒內(nèi)的TE201測點的推力軸承為81℃,說明平衡轂平衡力小于四個葉輪產(chǎn)生軸向力,這有可能是平衡轂上的氣封間隙大漏氣而造成平衡轂前后壓差減小,降低了平衡力。更換氣封后,TE218測點溫度不再土升,保持在98~99℃,和試車時一樣,但仍然接近100℃的報警值,說明軸承受力偏大。
3、回油結(jié)構(gòu)不合理
檢查供油、回油結(jié)構(gòu),發(fā)現(xiàn)潤滑油從軸承座的兩側(cè)進入,靠推力盤旋轉(zhuǎn)產(chǎn)生離心力沿瓦塊表面甩向外圓,給推力軸承和推力盤提供潤滑和冷卻。但推力軸承和推力盤處的軸承座并無排放點,大量潤滑油又沿軸從內(nèi)向外排出,在推力軸承和推力盤處的潤滑油形成內(nèi)循環(huán)死區(qū),其間推力軸承和推力盤所產(chǎn)生的熱量無法全部帶走,因此產(chǎn)生熱積累形成積炭,粘浮在推力軸承和推力盤上,使推力軸承溫度升高。